HEAT-1X

Kokeneet kirjoittajat eivät ole vielä tarkistaneet sivun nykyistä versiota, ja se voi poiketa merkittävästi 9. toukokuuta 2022 tarkistetusta versiosta . tarkastukset vaativat 2 muokkausta .
HEAT-1X

Kantoraketin HEAT-1X laukaisu
Yleistä tietoa
Maa  Tanska
Tarkoitus tehostin
Kehittäjä Kööpenhaminan suborbitals
Valmistaja tanskalaiset
Pääpiirteet
Vaiheiden lukumäärä yksi
Pituus (MS:n kanssa) 9 metriä
Halkaisija 64 cm
aloituspaino puolitoista tonnia
Käynnistä historia
Osavaltio kehitystä
Käynnistyspaikat offshore-alusta
Laukaisujen määrä  
 • onnistunut 0
 • epäonnistunut yksi
Ensimmäinen aloitus 3. kesäkuuta 2011

HEAT-1X  on yksivaiheinen tanskalainen kantoraketti, joka on suunniteltu yksityisiin miehitettyihin avaruuslentoihin. Raketin hyötykuorma on Tycho Brahen suborbitaalinen kapseli . Kehittäjä on Copenhagen Suborbitals .

Rakettisuunnittelu

Raketin ensimmäinen (ja ainoa) vaihe koostuu yläosaan asennetusta nestehappisäiliöstä ja sylinterimäisestä kiinteää polttoainetta sisältävästä rakettimoottorista, joka käyttää polttoaineena suurta määrää kovettunutta polyuretaania . Nestemäisen hapen syrjäyttäminen tapahtuu puristetun heliumin avulla . Moottorin toimintaa voidaan ohjata käskystä maasta käsin sulkemalla happiventtiili.

Raketin runko on valmistettu tavallisesta rakenneteräksestä, nestehappisäiliö on valmistettu ruostumattomasta teräksestä AISI 304.

Luettelo staattisen tehostimen moottoritesteistä

Päivämäärä Moottorityyppi Käytetään hapettavana aineena Polttoaineena käytetään:
19.10.2008 XLR-2 LN2O Epoksihartsi
16.11.2008 XLR-2 LN2O Epoksihartsi
2009-02-07 XLR-2 LN2O Epoksihartsi
2009-03-08 HATV LN2O Epoksihartsi
2009-06-14 HATV LN2O Epoksihartsi
2009-08-07 BabyHEAT LOX Parafiini
2009-09-04 BabyHEAT LOX Parafiini
2009-09-05 BabyHEAT LOX Parafiini
2009-09-05 BabyHEAT LOX Parafiini
2009-09-11 BabyHEAT LOX Parafiini
2009-09-11 BabyHEAT LOX Parafiini
20.09.2009 BabyHEAT LOX Parafiini
17.10.2009 HATV LOX Parafiini
13.12.2009 HATV LOX Parafiini
28.2.2010 HEAT-1X LOX Parafiini [1]
2010-03-05 HATV LOX
2010-03-20 HATV LOX polyuretaani
16.5.2010 HEAT-1XP LOX polyuretaani

Käynnistysvirhe 3. kesäkuuta 2011

Ensimmäisen epäonnistuneen laukaisuyrityksen jälkeen 5. syyskuuta 2010, kun happiventtiilin lämmitys epäonnistui, toinen osoittautui (kantorakettia varten) osittain onnistuneeksi: raketti ylitti äänen nopeuden ja nousi 2,8 km, jonka jälkeen moottori sammutettiin maasta komennuksesta johtuen ei-hyväksyttävästä pystysuorasta poikkeamasta lennon 21. sekuntiin mennessä. Raketin ja kapselin laskuvarjot avautuivat vain osittain. Raketti putosi Itämereen 3,5 km laukaisupaikasta, ylikuormitus roiskeveden aikana oli 26G.

Katso myös

Muistiinpanot

  1. video . Haettu 2. lokakuuta 2017. Arkistoitu alkuperäisestä 2. joulukuuta 2015.