DC-8 törmäsi Montrealin lähellä
Kokeneet kirjoittajat eivät ole vielä tarkistaneet sivun nykyistä versiota, ja se voi poiketa merkittävästi 11. tammikuuta 2017 tarkistetusta
versiosta . tarkastukset vaativat
19 muokkausta .
DC-8:n onnettomuus lähellä Montrealia on suuri lento-onnettomuus , joka tapahtui perjantaina 29. marraskuuta 1963 Sainte-Thérèse de Blainville alueella Quebecin maakunnassa . Trans-Canada Air Lines liikennöimä Douglas DC-8-54F -lentokone kulki kotimaan lennolla TCA831 reitillä Montreal – Toronto , mutta 5 minuuttia nousun jälkeen se syöksyi maahan ja romahti. Kaikki koneessa olleet 118 ihmistä – 111 matkustajaa ja 7 miehistön jäsentä – kuolivat.
Tapahtumien aikaan se oli Kanadan ja Douglas DC-8 -lentokoneen historian suurin lento-onnettomuus.
Lentokone
Douglas DC-8-54F (sarjanumero 45654, sarjanumero 179) valmistettiin vuonna 1963 Douglas Aircraft Companyn tehtaalla Long Beachissä ( Kalifornia , USA ) ja se teki ensimmäisen lentonsa 5. helmikuuta. Saman vuoden helmikuun 8. päivänä hän saapui Trans-Canada Air Lines -yhtiöön , jossa hän sai sarjanumeron 814, ja 12. helmikuuta hän sai rekisteröintitodistuksen ja peränumeron CF-TJN. Katastrofipäivänä hän lensi 2174 tuntia. [1] [2] [3] [4] ei esittänyt merkittäviä huomautuksia laitteiden toiminnasta .
Hänen neljällä Pratt & Whitney JT3D-3 -turbiinimoottorilla oli seuraavat tiedot [2] :
- Nro 1 - sarjanumero 72-00-102-222, asennettu 29. elokuuta 1963. Käyttöaika asennuksesta - 686 tuntia, yhteensä - 1590 tuntia.
- Nro 2 - sarjanumero 72-00-102-212, asennettu 22. elokuuta 1963. Käyttöaika asennuksesta - 753 tuntia, yhteensä - 1660 tuntia.
- Nro 3 - sarjanumero 72-00-102-218, asennettu 22. elokuuta 1963. Käyttöaika asennuksesta - 753 tuntia, yhteensä - 2174 tuntia.
- Nro 4 - sarjanumero 72-00-102-209, asennettu 27. marraskuuta 1963. Käyttöaika asennuksesta - 21 tuntia, yhteensä - 1697 tuntia.
Miehistö ja matkustajat
Lennon TCA831 miehistö oli seuraava:
- Lentokoneen komentaja (FAC) on 47-vuotias John D. Snider ( eng. John D. Snider ). Erittäin kokenut lentäjä, hän palveli Kanadan kuninkaallisissa ilmavoimissa vuosina 1940–1944 ja hänen kokonaislentoaikansa oli 1045 tuntia (pääasiassa pommikonelentäjänä ). 27. lokakuuta 1944 hän sai työpaikan Trans-Canada Air Linesilla, työskenteli siinä 19 vuotta ja 1 kuukausi. Katastrofipäivänä hän lensi 17 206 tuntia, joista 561 Douglas DC-8:lla. Hänellä oli luokan I lentoluokitus (vahvisti sen 17 vuodeksi). 19 vuoden ja 1 kuukauden työskentelyn aikana Trans-Canada Air Linesissa hänelle tehtiin 40 lääkärintarkastusta, joissa kaikissa hänet todettiin fyysisesti terveeksi [5] [6] .
- Apulentäjä on 35-vuotias Harold D. Dyck . Kokenut lentäjä, hän sai työpaikan Trans-Canada Air Linesilla 9. helmikuuta 1953, työskenteli siinä 10 vuotta ja 9 kuukautta. Katastrofipäivänä hän lensi Douglas DC-8:lla 8302 tuntia 58 minuuttia, josta 397 tuntia 54 minuuttia. 6. toukokuuta 1954 hän sai lentoluokituksen mukaan luokan I, mutta 4 vuotta ennen katastrofia hän antoi laskea sen luokkaan II 4 kertaa, välittömästi katastrofipäivänä hänellä oli luokka I (päivitetty 7. marraskuuta 1963). Lähes 11 vuoden työskentelyn aikana Trans-Canada Air Linesissa hänelle tehtiin 26 lääkärintarkastusta, joissa kaikissa hänet tunnustettiin fyysisesti terveeksi [6] [7] .
- Lentoinsinööri on 29-vuotias Edward D. Baxter . Ennen Trans-Canada Air Linesille tuloaan hän työskenteli työntekijänä, kuorma-autonkuljettajana, virkailijana, kassana ja opiskelijalentäjänä Kanadan kuninkaallisissa ilmavoimissa. Hän sai työpaikan Trans-Canada Air Linesilla 8. heinäkuuta 1957 (hän työskenteli siinä 6 vuotta ja 4 kuukautta), ensin lentäjänä Vickers Viscountissa ja Canadair North Star , ja kesäkuussa 1963 hän sai pätevyyden Douglas DC-8 lentoinsinööri. Katastrofipäivänä hän lensi 3603 tuntia, joista 277 DC-8:lla. Lentoluokituksen mukaan hänellä oli II luokka. Terveyttä koskevista huomautuksista johtui rintakipu, joka syntyi yhdellä lennolla joulukuussa 1961; hän sai lentokiellon kahdeksi viikoksi, mutta palasi sitten palvelukseen, koska kivun syynä pidettiin lihaskouristuksia eikä näyttöä sydänongelmista ollut [7] [1] .
Lentokoneen matkustamossa työskenteli neljä lentoemäntä [1] :
- Imants E. Zirnis ( eng. Imants E. Zirnis ), 24 vuotias - vanhempi lentoemäntä.
- Kathleen P. Creighton , 23
- Linda J. Slaght ( eng. Linda J. Slaght ), 22 vuotias.
- Lorna -Jean C. Wallington , 23
Kansalaisuus |
Matkustajat |
Miehistö |
Kaikki yhteensä
|
Kanada |
107 |
kahdeksan |
115
|
USA |
2 |
0 |
2
|
Intia |
yksi |
0 |
yksi
|
Ruotsi |
yksi |
0 |
yksi
|
Kaikki yhteensä |
111 |
7 |
118
|
Tapahtumien kronologia
Douglas DC-8-54F CF-TJN liikennöi säännöllistä kotimaan lentoa TCA831 Montrealista Torontoon arvioidulla lähtöajalla klo 18.10 EST. Sääennusteen mukaan klo 18.25 Montrealissa satoi tuolloin kevyesti, oli pilvistä, sumua, näkyvyys kiitotiellä 6,5 kilometriä, koillistuulta 6 m/s. Matkustajien siirtymisessä jatkolennolta ilmenneistä vaikeuksista johtuen lennon 831 lähtö viivästyi noin 10 minuuttia; tämä johtui siitä, että lennolle noustiin etuovesta, koska takaoven alueella oli suuri lätäkkö. Lennonjohtajan käskystä miehistön oli suoritettava jyrkkä nousu FL290:lle (8850 metriä) ohituskorkeudesta 914 metriä ja vastaavasti 2133 metriä. Lentosuunnitelman mukaan lennon 831 oli määrä lähteä Montrealista nousun jälkeen Saint Eustachen radiomajakkaan ja sitten Ottawan kautta Kleinburg ja Torontoon [8] .
Lento 831, jossa oli 7 miehistön jäsentä ja 111 matkustajaa, lähti Montrealista kiitotieltä 06R klo 18.28. Lentoonlähtö eteni ilman poikkeamia ja miehistö ilmoitti pian ohittaneensa 914 metriä ja kääntyneensä vasemmalle Sainte-Eustacheen. Tämä oli viimeinen radioviesti lennosta 831. Tutkanäytöllä lentokone havaittiin 12,8 kilometrin päässä Montrealin lentokentältä sateen aiheuttamien häiriöiden seassa ja suoritti vasemman käännöksen, jonka jälkeen sen merkki katosi tutkanäytöltä [8] , lentäjät eivät ilmoittaneet ylitystä 2133 metrin korkeudesta eikä toistuviin puheluihin vastattu. Noin klo 19.00 lennonjohtokeskukselle ilmoitettiin lennon TCA831 pudonneen. Linja-alus syöksyi maahan 6,4 kilometriä pohjoiseen Sainte-Thérèse de Blainville esikaupunkialueelta , muutaman sadan metrin päässä valtatieltä 11 pohjoiseen ja 27 kilometriä Montrealin lentokentältä. Montrealin College Brebeufin seismografin tietojen mukaan katastrofin aika määritettiin - 18:33 EST, eli 5 minuuttia lähdön jälkeen [9] . Törmäyspaikalle muodostui kraatteri, joka täyttyi nopeasti sadevedellä.
Kaikki lennolla 831 olleet 118 ihmistä kuolivat. Tapahtumien aikaan se oli Kanadan historian suurin lento-onnettomuus (tällä hetkellä kolmas, DC-8:n Ganderissa ja MD-11:ssä Halifaxin lähellä tapahtuneiden onnettomuuksien jälkeen) ja Douglas DC- 8 (tällä hetkellä kuudes) ] .
Tutkinta
Tutkimuksen lennon TCA831 törmäyksen syistä suoritti Kanadan Transport Safety Boardin (TSBC) komissio . Tutkintaa vaikeutti se, että kaatunut kone ei ollut varustettu lennon tallentimilla , joten tutkijat joutuivat rajoittumaan linja-aluksen hylyn tutkimiseen ja todistajien haastatteluun.
Todistajien kuulustelut
Koska onnettomuuspaikka oli lähellä moottoritietä, onnettomuudella oli suuri joukko silminnäkijöitä. 14 hengen ryhmä onnistui keräämään 110 todistusta [11] , mutta ne olivat kaikki ristiriitaisia. Hyödyllisin todistaja oli Thomas Watt , joka oli aiemmin kokenut lentäjä . Hän kertoi kuulleensa suihkukoneen äänen valtatien varrelta ja hänen länteen päin. Melu oli aluksi voimakasta, mikä viittasi nousuun. Mutta sitten moottoreiden ääni lakkasi, minkä jälkeen kuului putoavalle lentokoneelle tyypillinen viheltävä ääni [12] . Thomas Wattin mukaan tätä ääntä eivät aiheuttaneet moottorit, vaan itse putoava kone. Muiden silminnäkijöiden kyselyn tulosten mukaan lentokoneessa ei ollut tulipalon merkkejä ennen törmäystä maahan ja valaistus oli koneessa [13] .
Hylyn talteenotto
Suoraan laivan törmäyspaikalla jatkuvien sateiden vuoksi työ alkoi vasta 30. marraskuuta 1963 ja päättyi vasta 27. huhtikuuta 1964 [11] . Kaikkiaan mukana oli noin 1 500 henkilöä, jotka vaikeissa olosuhteissa kaivoivat maata 26 000 kuutiometriä. Pumppuja käytettiin poistamaan vettä muodostuneesta suppilosta [14] . Kaikki talteen saadut roskat varastoitiin tyhjään hangaariin Montrealin lentokentällä. Yhteensä löydettiin 232 459 kiloa roskia ja kuolleiden ruumiita, ja aluksen arvioitu lähtöpaino oli 297 690 kilogrammaa [15] .
Alustavat johtopäätökset
Saatavilla olevien tietojen perusteella komissio teki seuraavat johtopäätökset [13] [16] :
- Lentokone oli asianmukaisesti sertifioitu;
- Ohjaamomiehistö oli pätevä tämäntyyppisiin lentokoneisiin ja asianmukaisesti sertifioitu;
- Lentokoneen lastaus oli normaalin rajoissa;
- Lentokone ja ohjaamomiehistö lähetettiin asianmukaisesti;
- Lentokone nousi normaalisti ja sen jälkeen suoritettiin Montrealin kansainvälisen lentokentän kiitotielle 06R määrätty melunvaimennus;
- Ohjaamomiehistö ei ilmoittanut tai ilmoittanut ongelmista lennon aikana;
- Kone alkoi kääntyä vasemmalle lentosuunnitelman mukaisesti noin 14,8 kilometriä paikasta, jossa moottorit käynnistettiin;
- Kun kone oli lähellä Saint Eustachea, todistaja kuuli voiman jyrkän laskun, kun lento 831 oli lähellä. Muita siviili- tai sotilaslentokoneita ei havaittu alueella tuolloin;
- Sainte-Rose läheisyydessä ilma-alus poikkesi normaalilta lentoradalta noin 55° oikealle;
- Lentokone, ohitettuaan Sainte-Rosen, laskeutui nopeasti aiemmin nousun aikana saavutetusta korkeudesta;
- Lentokone pysyi suhteellisen tasaisena noin 330° St. Rosen ja onnettomuuspaikan välillä;
- Kone syöksyi maahan jyrkässä kulmassa;
- Kokonaislentoaika lentoonlähdön alkamisesta maahan törmäyshetkeen oli 5 minuuttia 15 sekuntia;
- Todennäköisen lennon lentoradan ja sitä ympäröivien alueiden maastoa tutkittaessa ei ilmasta löytynyt ilma-aluksesta irronneita roskia tai osia;
- Sääolosuhteet olivat lennolle sopivat.
Perustuen siihen, että perämies suoritti lentokoneen viimeisimmän radiolähetyksen, pääteltiin, että lentokone oli todennäköisesti PIC:n hallinnassa [16] .
Moottoreiden tarkistus
Harkittiin versiota yhden tai kahden moottorin toimintahäiriöstä tai häiriöstä, joka voisi vaikuttaa katastrofaalisen tilanteen syntymiseen. Löytyneiden fragmenttien tutkimuksen perusteella tehtiin seuraavat johtopäätökset [17] [18] :
- Noin 75 % kaikkien neljän propulsiojärjestelmän rakenteista kunnostettiin. Talteenotetussa materiaalissa ei havaittu poikkeavuuksia;
- Ei ollut yksittäistä moottorin katastrofaalista vikaa, eikä useiden moottoreiden samanaikaisia toisiinsa liittyviä vikoja;
- Ei ole näyttöä lennon aikana syttyneestä tulipalosta, lentopolttoaineen tai öljyn saastumisesta, lintujen törmäyksestä, jäätymisestä, liekeistä , veden sisäänpääsystä tai tahattomasta tai tahattomasta työntövoiman peruuttamisesta .
- Saatavilla olevat fyysiset todisteet osoittivat, että kaikki neljä moottoria olivat lentoonlähdössä lennon alussa ja olivat tyhjäkäynnillä vähintään 10 sekuntia ennen törmäystä. Tämä luku voi olla enemmän, mutta vähintään 10 sekuntia.
Inhimillinen tekijä
Kaikkien kolmen lentäjän veren ja pehmytkudosten tutkimuksessa ei havaittu poikkeavia hiilimonoksidipitoisuuksia tai haihtuvien myrkyllisten aineiden esiintymistä niissä. Miehistön sairauskertomusten tarkastelu sekä yksityislääkäreiden haastattelut eivät paljastaneet terveysongelmia lentäjien joukossa, jotka olivat fyysisesti terveitä ja psyykkisesti päteviä. Ei myöskään löydetty todisteita siitä, että aluksella olisi myrkyllisiä tai mahdollisesti myrkyllisiä aineita, jotka voisivat tehdä miehistön toimintakyvyttömäksi [18] .
Tietojen analysointi
Tosiasiat osoittavat, että turbulenssista, törmäyksestä lintuihin tai muihin esineisiin, räjähdyksestä tai tulipalosta ilmassa ei ollut vahinkoa, koneen rakennetta ei rikottu ennen kuin se osui maahan. Tiedot osoittavat myös, että pääjärjestelmät, sähköiset, hydrauliset ja pneumaattiset, toimivat ongelmitta. Näin ollen on todennäköistä, että hallintalaitteet ja kaikki peräsimet olivat ehjät ja toimivat ohjaamomiehistön toiminnasta normaalisti [19] .
Koska oikeuslääketieteen tutkijat eivät pystyneet analysoimaan kaikkia ohjaamomiehistön jäseniksi tunnistettujen ihmisten kudoksia, ei voida sanoa, oliko myrkyllinen ympäristö, äkillinen sairaus vai rikollinen käyttäytyminen katastrofin syynä. Jokainen näistä mahdollisuuksista on hyvin pieni, koska missään kudosnäytteessä ei näkynyt merkkejä myrkyllisistä aineista tai tulipalosta aluksella. Lisäksi moottorin kaasut asetettiin manuaalisesti tyhjäkäynnille ja siivekkeitä siirrettiin eri kulmaan, mikä osoitti, että yksi tai useampi ohjaamossa ollut henkilö oli tajuissaan ja pystyi koordinoimaan liikkeitä törmäyshetkeen asti [20] .
Vaikka sää mahdollisti kevyen ilmakehän jäätymisen lennon 831 nousun aikaan , uskotaan, että lentokone ei kohdannut vakavaa jäätä, joka olisi voinut johtaa siipien jumittumiseen ja hallinnan menettämiseen. Moottorin jäänestojärjestelmän todettiin toimivan, joten versio siitä, että moottorissa olisi ollut jäätymisen aiheuttama vika, suljettiin pois [20] .
Samaan aikaan vaakasuuntaisten hännänvakainten asennon havaittiin olevan erittäin merkittävä. Tämän tyyppisissä lentokoneissa näiden stabilaattoreiden liikealue on noin +10° - -2°. Vaakasuuntaisten tukijalkojen liikkeet suoritetaan kahdella hydraulimoottorilla toimivilla ruuvitukilla . Ohjaaja suorittaa normaalin moottoreiden ohjauksen ja siten vaakasuuntaisten stabilointilaitteiden kulman ohjauksen kahdella eri tavalla:
- Ensimmäinen menetelmä suoritetaan siirtämällä kahta ohjauspylvään kahvaa. Tässä tapauksessa hydraulimoottoria ohjataan suoraan ja ohjaaja voi saada koko stabilisaattorin liikealueen.
- Toinen menetelmä suoritetaan käyttämällä kaksisuuntaista kytkintä itse ohjauspylväässä. Nämä kytkimet ohjaavat sähkömoottoria, joka puolestaan ohjaa ohjauspylvään nuppien liikettä, ja saatavilla on myös koko vakauden liikerata. Vakaimen todellista asentoa ei voi millään tavalla määrittää ohjauspyörän kahvojen tai pylvään kytkimien asennon perusteella. Se määritetään erityisellä osoittimella, joka on kuitenkin sijoitettu niin, että sitä on vaikea nähdä normaalissa lentoasennossa [21] .
Aktivoituna autopilotti ohjaa vaakasuuntaisia stabilaattoreita redundantin sähköjärjestelmän kautta. Hydraulikäytön vikaantuessa tai ohjaajan pyynnöstä hän voi ohjata vaakasuuntaisten stabilointilaitteiden liikettä sähkökytkimillä, jotka aktivoivat varasähköjärjestelmän [22] .
Syyt
Tutkinnan loppuraportti julkaistiin 8.10.1964.
Raportissa tutkittujen tietojen perusteella komissio teki seuraavat johtopäätökset:
- Liikenneministeriön järjestämää ja suorittamaa tutkintaa tutkittiin ja tarkastettiin kaikissa kysymyksissä, ja alan asiantuntijat tutkivat huolellisesti kaikki yksityiskohdat, jotka saattoivat vaikuttaa onnettomuuteen tai johtaa siihen [23] .
- Katastrofin todellista syytä ei voida nimetä varmasti [23] .
- Monet tutkituista syistä olivat epäilemättä epätodennäköisiä. Ei ollut moottorivikaa, ei lennon aikana tapahtuvaa rakenteellista vikaa, ei vakavaa jäätymistä, joka voisi aiheuttaa siipitason pysähtymistä ja siten tehdä lentokoneesta hallitsemattoman. Voidaan myös päätellä, että miehistö ei ollut alttiina totaalisille tai mahdollisille myrkyllisille aineille, äkilliselle sairaudelle tai hyökkäykselle. Pääteltiin, että edellä mainitut syyt voidaan tarkasti sulkea pois niistä, jotka johtivat katastrofiin. Vaikka lentoradalla oli turbulenssia, se ei yksinään riittänyt aiheuttamaan hallinnan menetystä, joten se on myös poissuljettu onnettomuuden merkittävänä syynä [23] .
- Todennäköisimmin seuraavat tapahtumat johtivat katastrofiin. Yhdestä seuraavista syistä molemmat vaakasuorat stabilisaattorit asetettiin enimmäissukelluskulmaan. Lentokone meni sukellukseen saavuttaen nopeasti nopeuden, jossa korjaustoimenpiteet eivät olleet tehokkaita, koska stabilaattorin hydraulimoottori pysähtyi, mikä teki mahdottomaksi nostaa lentokonetta sukelluksesta nousuun [24] . Syyt voivat olla seuraavat:
- Lentäjät ajoivat lentokoneen sukellukseen pitot-putkien jäätymisen vuoksi tasapainottaakseen väärää nousumomenttia. Vaikka miehistön kokemus ja pätevyys olisi todennäköisesti auttanut havaitsemaan virheen ajoissa ja ryhtymään korjaaviin toimenpiteisiin, tätä mahdollisuutta ei voida sulkea pois [24] .
- Pystygyroskooppi on epäonnistunut. On näyttöä siitä, että pystysuora gyroskooppi voi epäonnistua ilman varoitusta. Jos miehistö lensi tuolloin lentokoneella keinohorisonttia pitkin, se saattoi johtaa harhaan ja siirtää stabilisaattorin sukellukseen. Samaan aikaan tämä lentokone oli varustettu komentajan kojelaudalla sijaitsevalla vara-asentoilmaisimella, ja miehistön kokemus olisi auttanut vian tunnistamisessa ajoissa, mutta tätäkään versiota ei voida sulkea pois [25] .
- Pitkittäisen kompensaattorin toiminnassa oli toimintahäiriö, joka loi vaikutuksen, kun ohjauspylväs poikkesi "itsekseen", ikään kuin nostaisi lentokoneen nokkaa. Tämän tilanteen korjaamiseksi ohjaaja alkoi itse asiassa laskea nokkaa, mikä myrskyisissä olosuhteissa johti lentokoneen vakauden menettämiseen, kun pieni häiriö johti merkittäviin liikkeisiin [25] [26] .
- Onnettomuus ei johtunut vahvistettujen lentosääntöjen tai ilmailulainsäädännön rikkomisesta [26] .
Muistiinpanot
- ↑ 1 2 3 Raportti , s. 9.
- ↑ 12 Raportti , s . kymmenen.
- ↑ CF-TJN TRANS-CANADA AIR LINES DOUGLAS DC-8-50 . Haettu 31. toukokuuta 2020. Arkistoitu alkuperäisestä 10. heinäkuuta 2020. (määrätön)
- ↑ CF-TJN:N (TRANS CANADA AIRLINES) DC-8-DC-8-54CF:n REKISTERÖINTITIEDOT - PlaneLogger
- ↑ Raportti , s. 6.
- ↑ 12 Raportti , s . 7.
- ↑ 12 Raportti , s . kahdeksan.
- ↑ 12 Raportti , s . yksi.
- ↑ Raportti , s. 2.
- ↑ Lento-onnettomuus Douglas DC-8-54F CF-TJN Ste-Thérèse-de-Blainville, QC . Lentoturvallisuusverkosto . Käyttöpäivä: 22. joulukuuta 2013. Arkistoitu alkuperäisestä 20. lokakuuta 2013.
- ↑ 12 Raportti , s . 3.
- ↑ Raportti , s. yksitoista.
- ↑ 12 Raportti , s . 12.
- ↑ Raportti , s. neljä.
- ↑ Raportti , s. 5.
- ↑ 12 Raportti , s . 13.
- ↑ Raportti , s. neljätoista.
- ↑ 12 Raportti , s . viisitoista.
- ↑ Raportti , s. 19.
- ↑ 12 Raportti , s . kaksikymmentä.
- ↑ Raportti , s. 21.
- ↑ Raportti , s. 22.
- ↑ 1 2 3 Raportti , s. 35.
- ↑ 12 Raportti , s . 36.
- ↑ 12 Raportti , s . 37.
- ↑ 12 Raportti , s . 38.
Linkit
- ← 1962
- Lento-onnettomuudet ja vaaratilanteet vuodelta 1963
- 1964 →
|
---|
|
- 50 tai useamman kuolemantapaukset on merkitty kursiivilla
- korosti vuoden suurinta katastrofia
|